龙川316l不锈钢管“盯”出来的成品率
在三轧厂生产过程中,经常出现剪切倍尺头尾弯曲现象,不但使成材率降低,对产品质量、生产成本也造成影响。这个现象在3号剪上尤其突出。3号飞剪在棒材轧线上是关键设备,飞剪的可靠性和剪切精度对产品成材率有很大影响,为了解决这项问题,三轧厂技术人员对近年来有关倍尺剪电气波形图进行分析,发现在剪切瞬间剪子速度略有波动,对大部分规格没有影响,但是在剪切直径30mm系列过程时,倍尺剪在剪切瞬间电机不出力,这就使得齿轮箱系统处于自由状态,受外力影响较大,导致在剪切瞬间齿轮传动机构失控,造成倍尺弯曲。
通过分析,三轧厂决定改变倍尺剪的控制角,反复试验后技术人员发现减小控制角15度之后,对于直径30mm系列倍尺头尾弯曲效果特别好,不仅完全杜绝了倍尺头尾弯曲现象,同时适用于其他规格。为了确保万无一失,改变控制角之后他们对所有规格产品剪切的电气波形图进行比对,没有发现不良影响,由此彻底攻克了困惑三轧人多年的疑难问题。技术人员算了一笔账,由于倍尺弯曲导致定尺剪切头每组倍尺损失少10厘米,即可提高成材率0.1%,而每吨材售价与废钢差价1500元,仅此一次项每年可以创造效益108万元。
盯住事故关 减少废钢量
轧钢线属于流程作业,这个过程需要不同的设备共同完成,零星事故时有发生。“把事故降下来,从废钢中把成品材抠出来我们就算有成绩。”三轧厂现场部部长石勇如此说。
随着客户要求越来越高,规格尺寸越来越精细,要从废钢中抠出成品材的做法,说着容易操作起来并不轻松。更换规格次数越多,出事故的机率也就越大。在所有事故中堆钢事故发生的次数最多,每处理一次堆钢事故至少需要20分钟,事故也会对正品材造成浪费。如何控制减少堆钢事故,是摆在三轧人面前的一个难题。
针对倍尺剪速度超前于轧制速度的比例,三轧厂结合各生产工段的经验,制定超前比例设定范围,有效减少了倍尺剪切堆钢。通过制作口袋装轧制工艺卡,避免轧机调整时用错导卫备件造成堆钢。此外,他们还举办备品工技能大赛,提高准备班轧机组装调整质量,减少因轧机组装质量不高造成的堆钢。同时规定,接班时针对轧线易堆钢的部位落实责任进行检查,减少因导槽等安装不合适造成的堆钢。所有措施都取得了明显成效,今年7月份事故率较2012年7月降低41.78%。
盯住人员关 轧好每根钢
在三轧冷床区域,几米高的冷床上,一个人不时弯腰查看圆钢,汗水把岗位工身上的工作服染湿了一大片。这是冷床岗位工工作的一个场景,他用最原始的方法“盯”在现场,“盯”住每根钢。
“我们之前通过监控画面进行控制,由于过钢速度快,控制不够精确,很容易造成倍尺设定不准情况。为此我们自制冷床标尺,可以直观地在现场准确掌握倍尺长度,实现最快反映,在冷床上盯着虽然很累,但是只要指标能上去,我们高兴!”岗位工曹庆林擦了一下脸上的汗水说,他从接班开始就没有下过冷床。
为了提高现场职工的指标意识,三轧厂有三大法宝。首先进行员工培训,使职工意识到指标和每个人都有关系,并通过有丰富经验的优秀职工讲解轧线事故的预防和处理方法,减少事故发生。工作精细化是第二个法宝,为了避免因辊径和轧槽错误造成的调速不当堆钢,三轧厂要求接班操作、换辊、更换规格时由CP1人员核对辊径和轧槽,做到一一核对,在出现事故时做好分析记录,利用班后会进行交流,减少重复性事件发生。第三个法宝就是让有经验、有技巧的岗位工当老师讲课带徒,使“一人精”就变成“人人行”。
http://www.luoxuan-gangguan.com/